厂家直销铁矿焼结剂 生产厂家 价格 质量有保证

  • 总供应量500
基本信息:
  • 25KG有效物质含量
    89(%)
    钢铁烧结品牌
    国泰
详细信息:





烧结剂其特点为用量更少,是原烧结剂用量的1/4,它以低温烧结理论和矿物结晶学说为基础,利用催化技术强化烧结得到合理的烧结矿物组成和矿相结构,是促进高炉增铁节焦的专业前端技术。该技术采用自由基引发剂促使烧结混合料水分先行气化燃烧,增强烧结料层的透气性和蓄热能力;采用增氧剂提高烧结过程中的氧化性气氛,促使铁酸钙(SFCA)生成和烧结矿还原度(RI)提高;采用助熔剂降低烧结物料的矿化温度;采用催化剂(α—Fe2O3)提高烧结配碳的燃烧速度和燃烧效率;采用强化剂稀土元素促进烧结固—液相之间的结合与结晶,提高烧结矿强度;采用晶核剂提高硅酸盐阳阴离子团之间的比值,抑制烧结矿β—C2S晶形转变时的体积膨胀粉化和低温还原粉化(RDI)。在各种有效成分的综合作用下使烧结固体燃耗和FeO同步降低,烧结矿强度提高,粒级组成优化,还原度提 作用效果   1、 强化造球制粒,改善料层透气性,提高垂直烧结速度和烧结机利用系数。   2、 提高烧结燃料的反应活性和燃烧效率,降低FeO和固体燃料消耗。   3、 增强燃烧带的氧化性气氛,促进厚料层低温烧结。   4、 提高粘结相中铁酸钙含量,改善烧结矿冶金性能,促进高炉增铁节焦。   5、 降低烧结废气中SO2生成量,减少环境污染。   在烧结混合料总量中配加0.1‰的JBX烧结增效剂,烧结机可增产1.5-3%,固体燃料消耗可降低2-5kg/t,烧结矿转鼓强度可提高1.5-3.5个百分点,槽下返粉率降低1.5-3.5个百分点,烧结矿复合针状铁酸钙含量平均提高8%以上,还原度(RI)平均提高6%以上,RDI和高温软熔性能均有明显改善。   三、理化指标   项目指标 外观浅棕红色或粉灰色粉末 粒度 40目过筛≥90% 水不溶物(GN) GN≤55% 水分含量 ≤5% PH值 8-11 密度(g/cm3) 1.2±0.15高,冶金性能得到明显改善,同时还能抑制烧结矿自然粉化和低温还原粉化。

多效强化烧结剂的物理特征质标:
主要由燃煤气化剂、增氧剂、阻凝剂、助燃剂、增强剂和超细粉末稳定剂等多种无毒化学成份组成。产品经科学配方,按比例复配而成,经过了配方筛选,原料合成、研磨、烘干、质检、包装、成品等严格的工艺流程。其指标如下:

外观浅棕红色超细粉末粒度(通过90目)98.5%密度(g/cm3)1.4水份≤3.5%PH值7.8-8.5



产品性能及作用:
1、降低固体燃料消耗
烧结料中的配炭量决定着烧结温度、气氛性质及烧结速度。因本品含有增氧、助燃物质,因此可催化加快固体燃料的燃烧反应速度,特别是对固体燃料中非碳物质的催化作用更强,激活混合料中可燃元素及固体燃料的反应活性,加上烧结剂固有的强力可燃、助燃放热物质,使料层总热量大大增加,温度升高,固体燃耗相对降低。
2、提高烧结矿强度,提高成品率和产量,降低粉化率,提升烧结矿品质
由于增强剂和稳定剂的加入,改善增加了生产液相的数量和性质,增加了湿润性良好的胶结相。同时,抑制了正硅酸钙的晶型转化(晶型转化时,体积增大10%,发生体积膨胀,导致烧结矿冷却时的自行粉碎)。同时由于Fe0的降低,烧结气氛的改善减少了难还原的铁橄榄石和正硅酸钙的形成(CaO与SiO2及Fe0的化学亲合力,比CaO和Fe2O3的亲合力大得多),利于赤铁矿和铁酸钙的形成,抑制了粉化现象,提高了烧结矿的强度,粒级趋于优化合理,同时改善了烧结矿的还原性,成品率上升,返矿量下降。
3、提高烧结矿产量
垂直烧结速度是决定产量的重要因素,与产量基本成正比关系。而垂直烧结速度是由燃料的燃烧速度和传热速度决定的,当配炭量适宜或较高时,烧结过程总速度取决于炭的燃烧速度,燃烧速度与供氧强度成正比,烧结剂中的富氧离子加快了炭的燃烧速度,提搞了燃烧效率,同时高温使料层中水的气化速度变快,过湿层透气性变好,气体的传热速度加快,垂直烧结速度提高,产量提升,同时含粉率的降低,强度的提高,使成品率上升,返矿率下降,产量相应提高。
4、降低Fe0含量
固体燃料消耗的降低是Fe0含量降低的重要因素,同时由于烧结剂的加入给烧结料层增加了适量氧离子,缓解了碳粒附近的供氧不足,降低了CO浓度,减少了还原气氛,增强扩大了氧化气氛,抑制降低了Fe0的生成。
5、提高生铁产量,降低焦比
由于多效烧结剂的加入,改善了烧结矿的矿物组成和显微结构,提高了烧结矿的冶金性能,还原性提高,Fe0下降,产铁量增加,焦比同步降低。
6、节能环保
由于反应的放热节能作用,在烧结生产中降低了固体燃料的加入,减少了烧结废气中SO2的含量,降低了环境污染,有利于环境保护。

实验室实验结果:
选取迁安精铁矿,巴西精铁矿,均含铁66%以上,配比为76%,采用生石灰为7%,石灰石为16 %,镁石4%的熔剂配比;山西大同煤为燃料,配比为5%;在基准期中按上述配比搅拌均匀的混合原料取80kg做烧结试验。将上述原料倒入一次混合机内;打水充分搅拌。然后进行第二次混合机内造球3mm,做混合的有关规定,最后装入燃结杯内点火烧结。燃结完毕后,燃结矿经二次破碎进行整粒筛分,做烧结技术指标的检测,在试验期中选取其它原料的配比不变,只将燃料的用量降低13%,即燃料的配比为4.35%,再加入强化烧结剂混合搅拌均匀,用量按原料用量的万分之三取用,重复基准期的烧结试验,主要考核固体燃料的消耗和增产情况,并进行对比其结果为:

烧结技术指标:

技术指标全烧时间min烧结速度mm/min烧成率%返矿率%基准期22237819试验期20258116技术指标生产率t/m2.hISO指数+6.3mm燃耗kg/t混合料水%基准期1.763747.5试验期1.867637.9